截至12月26月,河南油田采油二廠應(yīng)用兩項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)改造后的抽稠泵,在6口不同黏度的稠油井上正常生產(chǎn)134天,比之前檢泵周期延長(zhǎng)了92天,且沒(méi)有發(fā)生因?yàn)楸寐?、進(jìn)沙需要檢泵的現(xiàn)象,一次下井泵合格率達(dá)到100%,取得了“脫胎換骨”的效果。
抽稠泵是采油二廠開采稠油的主要工具。高含砂、高含水、高溫蒸氣稠油開采造成抽稠泵凡爾球與凡爾座密封不嚴(yán)而泵漏失,無(wú)法正常抽吸,平均免修期越來(lái)越短,有的油井甚至不到30天就需要檢泵,嚴(yán)重影響油田開發(fā)綜合經(jīng)濟(jì)效益的提高。為此,該廠科技人員實(shí)施了兩項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新,一是把凡爾座密封斜面加寬,消除凡爾球撞擊密封斜面棱邊的可能,增大凡爾球與凡爾座密封截面積;二是給凡爾罩內(nèi)壁增加導(dǎo)向筋,扶正凡爾球在凡爾罩內(nèi)做軸向運(yùn)動(dòng)。從今年8月開始,他們?cè)?口不同黏度的稠油井上試驗(yàn),取得了良好效果。
目前,該廠已陸續(xù)對(duì)450臺(tái)在廢料堆里的稠油泵進(jìn)行改造,節(jié)約材料購(gòu)置資金350多萬(wàn)元。據(jù)悉,兩項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)申報(bào)了國(guó)家專利。
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