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高效塔板塔在雜醇油行業(yè)的實際應用

作者: 2015年06月08日 來源:互聯(lián)網(wǎng) 瀏覽量:
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在酒精發(fā)酵行業(yè)中,通過酵母催化產(chǎn)生大量乙醇的同時,也能夠催化生成甲醇、丙醇、丁醇和戊醇。根據(jù)發(fā)酵原料的不同發(fā)酵工藝的不同,其副產(chǎn)物多碳醇類的含量也各不相同。

  在酒精發(fā)酵行業(yè)中,通過酵母催化產(chǎn)生大量乙醇的同時,也能夠催化生成甲醇、丙醇、丁醇和戊醇。根據(jù)發(fā)酵原料的不同發(fā)酵工藝的不同,其副產(chǎn)物多碳醇類的含量也各不相同。當發(fā)酵完成后,通過精餾,提取優(yōu)質(zhì)酒精(乙醇)的同時,精餾中塔底必然高濃縮了多碳醇類的聚集,其在精餾尾液中以油狀分層顯現(xiàn),中大型企業(yè)就將其分層收集,積累成一定量后當成混合油脂作為副產(chǎn)物出售給加工型企業(yè),這些混合油脂就是本文中所談及的雜醇油。 將雜醇油分離,獲得相對單質(zhì)物質(zhì)和相對符合市場需要的混合物質(zhì),是雜醇油加工行業(yè)謀求利潤的一種做法。根據(jù)多年的經(jīng)驗和對雜醇油各組分的了解,早期介入分離雜醇油的企業(yè)一般均是采用間歇式分段精餾的方法,利用其組分中各物質(zhì)的沸點差異獲取每一餾段產(chǎn)品,分類收集,達到指標或符合市場需要的產(chǎn)品,就流通向市場。企業(yè)如果為了做到增產(chǎn)或高產(chǎn),一般采用的方式是增大間歇蒸餾釜容積(提升單釜生產(chǎn)力),或者是重復擴大原生產(chǎn)定型設備的格局(多釜同時的生產(chǎn)力),利用兩套或多套來實現(xiàn)高產(chǎn)的目的。

  因為該工藝的成熟穩(wěn)定,一直被沿用至今。 我們來討論一下,目前的工藝對生產(chǎn)的利弊關系。 據(jù)我的觀察,該行業(yè)中一般采用30立方的蒸餾釜來進行生產(chǎn)的,塔體是400-600直徑的填料塔,塔高在20米左右。完全蒸餾一釜料需要3天到4天,也就是80小時以上,出大概14-15噸戊醇,以及部分乙醇、丙醇和丁醇,有相當一部分混合餾分的物質(zhì),需要回到原料中第二次蒸餾。因為整體蒸餾的是混合物料,所以,當蒸餾出主要產(chǎn)品戊醇的時候,不能夠保證前面低沸點物質(zhì)的全部蒸餾干凈,于是戊醇的純凈度受到影響。部分可以到99.5%以上,大部分是96%以上。相對市場價值沒有完全體現(xiàn)。而釜底高沸物集聚(很大程度是戊醇的結(jié)焦物質(zhì)),部分的戊醇無法蒸餾出來!所以,整個生產(chǎn)中大致的弊端有以下幾點:1,產(chǎn)能低下。需要高產(chǎn)能重復投入巨大。2,一次蒸出率低,也就是往復回蒸率相對高,浪費能耗,效率降低。3,產(chǎn)品質(zhì)量相對不高,無法做到全部的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。4,蒸餾結(jié)焦大,回收率低,浪費大。5,填料塔所特有的回流比大,蒸餾能耗高。唯一的優(yōu)點就是控制穩(wěn)定,于是所有的設備基本上都是一樣的模式。 帶著這些弊端,有人找到我,希望能夠在工藝、設備上有所突破,進而來改善目前生產(chǎn)中產(chǎn)生的瓶頸問題。我們經(jīng)過多次討論和實際蒸餾現(xiàn)象的觀察,結(jié)合他們生產(chǎn)的經(jīng)驗,本人設計了首套連續(xù)化精餾雜醇油分離工藝,并優(yōu)選使用了本公司最佳分離效率的NW型塔板塔,優(yōu)化各個進料出料點的選擇。該工藝今年4月份得以順利投入試生產(chǎn),并一次試驗成功,戊醇的純凈度做到了99.8%以上。因為獨特的加熱方式,塔底部幾乎沒有高沸點物質(zhì),戊醇的焦化率幾乎接近于零,完全做到提高了戊醇收率。 本次試生產(chǎn),我(QQ630668449)提供的是直徑600mm單塔,正常進料應該在每小時一噸,處理掉30噸原料應該是30個小時,如果不考慮雙塔工藝,就單塔再蒸餾的話,再20小時內(nèi)蒸餾完15-16噸一次餾出物,出15噸以上產(chǎn)品。如果是雙塔的話,后面配合一套500mm塔,30小時足夠處理原料30噸,出15噸以上產(chǎn)品。蒸餾同等原料,產(chǎn)能提升了將近三倍,從能耗和產(chǎn)出率來說,都是跨了一大步! 以下,我列舉其優(yōu)勢所在,供行業(yè)參考: 1,連續(xù)式進料改觀了固定間歇式,產(chǎn)能得到長足提升。塔板塔對于原料的選擇性不大,雜醇油所包含的顆粒物等雜質(zhì)會對填料塔形成堵塔等威脅,而塔板塔不會產(chǎn)生該問題。 2,能耗的節(jié)約。填料塔分離物質(zhì)的大回流比是提升純凈度的一種方法,然而也是耗能比較大的一種弊端。高連續(xù)生產(chǎn)時候的梯級溫度使用時制定工藝必須控制的,其回收熱能效率很高。而塔板塔的高效分離決定了其回流比一般都很小,能耗必然大幅降低。 3,產(chǎn)品質(zhì)量的提升,蒸出率提高。因為間歇式蒸餾時候的整釜料的循環(huán),原不及塔板塔蒸餾時候的加熱的小循環(huán),對于輕組分物料的祛除來的那么徹底。所以,塔釜內(nèi)物料的純凈度遠高于間歇式,最終結(jié)果是成品的純凈度連續(xù)精餾必然高于間歇精餾。而加熱的小循環(huán)特征,因為蒸餾時間短,焦化物質(zhì)形成幾乎為零,所以產(chǎn)成率必然高于間歇精餾。 4,精餾效率高,同套裝置可以處理不同物質(zhì)。重組分的分離,輕組分的分離,完全可以在一套塔內(nèi)完成。合理穿插,做到最大的利用效率。(因為雜醇油的各項混合物和水都具備一定共沸,處理方法這里不便詳說) 5,投資省,見效快。前面我談到的雙塔連續(xù)裝置的投入,遠比同等產(chǎn)能的間歇式生產(chǎn)裝置投資要少,應該只有同等生產(chǎn)規(guī)模投入的一半費用,節(jié)省了投資!而填料塔的維護是填料三年左右就得更換一次,而塔板塔十年都不需要更換塔板,長期使用,大大節(jié)省了維護費用。

  對于連續(xù)化生產(chǎn)的塔板塔替代間歇式填料塔聲場,其完全改變了原有的生產(chǎn)模式,對于雜醇油分離行業(yè)來說是一次革命性的飛躍,改變了原有分離技術的認知,突破了產(chǎn)能的局限,減少了能耗的投入,同時提升了產(chǎn)品的品質(zhì),增加了產(chǎn)出,還大大降低了設備投入成本,一舉多得,必將得到長足的應用。 由于行業(yè)的不同,現(xiàn)在很多行業(yè)仍然使用釜式間歇蒸餾的模式在生產(chǎn),其生產(chǎn)格局已經(jīng)相對落后,希望有志于改善蒸餾成本、提升蒸餾效率的有識之士能夠共同探討,最終提高企業(yè)的競爭優(yōu)勢!

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